您的位置: 官网
新闻中心
基层要闻

永明煤矿:“洗”寻效益 发挥洗选“摇钱树”功效

作者: 白建基  孙明福  吕庚    发布日期:2023年12月28日

近日,西北矿业永明煤矿选煤厂高效深锥浓缩池项目完成并投入使用,压滤机生产效率同比提高20%,预计每年可降低成本50万元,综合创效200余万元。

(深锥浓缩池在工作)

“这个项目不仅提高选煤厂用水质量,还提高了压滤机处理速度,有效解决煤泥透水难度大导致的压滤系统处理能力不足的问题。”该矿选煤厂厂孙明福说。

今年以来,永明煤矿坚持选煤创效,持续完善产洗销协同管理机制,充分发挥选煤厂“摇钱树”功效,先后投资5000余万元对洗选工艺、智能密控、设备在线监测和煤泥压滤等系统进行升级改造,最大限度的提高精煤回收率。

“我们进一步优化粗煤泥回收工艺,经过分析论证,取消浮选+卧式螺旋卸料离心机工艺,先后安装两台三质体复合高频电磁脱泥筛,实现煤泥中0.1毫米以上粗精煤泥的高效回收,成功实现了粗煤泥精选提质,顺利从煤泥中分选出了‘身价’高、市场需求量大的优质精煤。改造后减少运行设备7台(套),降低总功率近600千瓦,全年节省电量280万度,节省资金170万元,精煤综合回收率提高1.5%以上,年增加收入3000余万元。”该矿党委书记、董事长、总经理孟鑫介绍。

(职工在检查超高压压滤设备)

同时,他们为改善产品结构,提升产品附加值,引进超高压煤泥压滤,尾煤泥经高压深度脱水后水分由38%降低到17%以内,热值由800提高到1800大卡以上,滤饼在不经晾晒的情况下直接破碎与中煤掺配作为保供煤进行销售,电厂保供价格比日常零售价格高出55元/吨,每天掺配煤泥450多吨,直接增加效益3万余元/天,年效益增加1000余万元,突破了煤泥“负价值”的瓶颈问题,既解决了煤泥抛废造成的环保压力,又成为了矿井一个新的效益增长点,真正实现了“无煤泥化生产”。

“在提升产品附加值的同时,我们还坚持眼睛向内,采取系统优化、装备升级等手段提高效益增长点。”该矿党委委员、副总经理于克典介绍,他们优化灰分检测手段,在精煤皮带安装自动灰分仪,依据人工设定的灰分或分选密度,自动调节分流阀、补水阀等开度,通过灰分参数反馈进行介质密度的智能调节和自动化控制,达到稳定产品质量、指标的目的,最大程度减少因人为调控密度不及时造成的精煤损失,通过使用效果看,系统检测灰分与化验灰分平均误差为正负0.12%,有效保证了分选密度的稳定性。

他们还通过科学调整脱介喷水压力和流量、调整脱介筛缝、加强循环水水质管理等措施,综合介耗从1.2千克/吨降到0.73千克/吨以内,仅此一项,每年可节约材料成本60余万元。

“下一步,我们将持续运用新思维、新办法,降低生产经营中的各项损耗,全面提升洗选安全保障能力,为推进提质增效工作‘再加码’。”该矿党委书记、董事长、总经理孟鑫说。

(未经授权禁止转载)